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    主熱傳輸系統(tǒng)管道安裝技術(shù)及不符合項分析

    來源:中國核電信息網(wǎng) 發(fā)布日期:2008-04-02

        主熱傳輸(PHT)管道是核一級管道,屬于一回路熱傳輸系統(tǒng)的組成部分。它們是主熱傳輸泵、蒸汽發(fā)生器和進(jìn)出口集管間相互連接的大口徑管道,其安裝質(zhì)量會影響到蒸汽發(fā)生器、主泵泵殼等設(shè)備的位置偏差,直接關(guān)系到核反應(yīng)堆的運(yùn)行和安全性能,因此,安裝質(zhì)量要求高,技術(shù)難度大。
    1  安裝技術(shù)分析 1.1 模擬試驗
      模擬試驗的目的是為了獲得焊縫收縮量。鋼材在焊接時,由于不均勻受熱及受約束,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,在焊接接頭區(qū),焊接產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力大于金屬的屈服強(qiáng)度,降溫時膨脹的伸長量不能完全恢復(fù)為零,即產(chǎn)生塑性變形,對于管材,變形表現(xiàn)為收縮。PHT管道的安裝影響主泵泵殼法蘭的水平度、蒸汽發(fā)生器的垂直度,一旦管道安裝完畢后,主泵泵殼、蒸汽發(fā)生器的位置很難調(diào)整,如果預(yù)先獲得模擬試驗的數(shù)據(jù),就可以采取一定的措施,使主泵泵殼、蒸汽發(fā)生器的位置控制在合格范圍之內(nèi)。
    1.2 焊接工藝
      在制定焊接工藝前必須首先進(jìn)行材料的焊接工藝評定。本工程按ASME第Ⅸ卷《焊接和釬焊評定》進(jìn)行焊接工藝評定,擬定PQR時,應(yīng)以本工程材料、選用的焊接方法等實際工況為基礎(chǔ),以ASME標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的重要變素及非重要變素為內(nèi)容,以盡量擴(kuò)大適用范圍為原則。
      焊接方法:手工鎢極氬弧焊(GTAW)+手工電弧焊(SMAW)。   填充金屬:ER70S-3(焊絲)+E7018-SR(焊條)。
      焊接接頭:坡口及間隙尺寸見圖1。
      預(yù)熱溫度:95℃。
      焊后熱處理:保溫溫度600~670℃;保溫時間1 h/in,最少30 min。
    1.3 焊接順序
      合理安排焊接順序是控制焊接變形的一種重要工藝方法。本工程的焊接順序為:  
    ?。?)焊縫F1和F2應(yīng)由4名焊工對其同時施焊;
     (2)焊縫F3和F4也由4名焊工對其同時施焊;  
     (3)所有其它焊縫全部焊完后,對F11、F12和F13焊縫應(yīng)由6名焊工同時進(jìn)行焊接(注:焊縫編號見圖2)。
      當(dāng)焊后焊接接頭收縮時,管道對蒸汽發(fā)生器、主泵產(chǎn)生力的作用,如果按上述二個或三個焊口同時進(jìn)行焊接,就會使蒸汽發(fā)生器、主泵與管道相連方向受力均衡,從而保證蒸汽發(fā)生器的垂直度、主泵泵殼法蘭面的水平度。
    1.4 焊后熱處理(PWHT)
      焊后熱處理的目的是消除內(nèi)應(yīng)力。加拿大原子能有限公司(AECL)在技術(shù)規(guī)格書中規(guī)定必須做焊后熱處理。熱處理工藝為高溫回火,保溫溫度600~670℃,升降溫速度不超過200℃/h,保溫時間按ASME標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)工件厚度計算得出。
    1.5 無損檢測的順序
      PHT管道的無損檢測順序為:外觀檢查(VT)→液體滲透(PT)→超聲波探傷(UT)→射線探傷(RT)→PWHT→超聲波測厚。 2  質(zhì)量監(jiān)理內(nèi)容
      在安裝前,我們編寫了《主熱傳輸管道安裝質(zhì)量監(jiān)理工作程序》對相關(guān)監(jiān)理活動作出規(guī)定,下面對相關(guān)活動作進(jìn)一步闡述: 2.1 人員
      所有參加安裝的人員都需經(jīng)過安裝程序的培訓(xùn),對于特殊工種--焊工,在安裝前按ASME第Ⅸ卷《焊接和釬焊評定》經(jīng)過培訓(xùn)和考試,所有焊工都具備焊接P1材料、相應(yīng)直徑和厚度、2G+5G(即全位置)焊位、GTAW+SMAM焊接方法、ER70S-3+E7018-SR焊接材料的資質(zhì)。
    2.2 程序
      安裝前承建商編寫PHT管道安裝程序、焊接程序、焊縫返修程序共三個程序和PHT管道安裝檢查及試驗計劃,三個程序?qū)Π惭b相關(guān)活動及注意事項做出了規(guī)定,而檢查及試驗計劃是設(shè)置在安裝過程中各事項的質(zhì)量檢查點并記錄檢查結(jié)果。同時,按ASME第Ⅸ《焊接和釬焊評定》進(jìn)行焊接工藝評定,并形成文件。上述質(zhì)量策劃的活動都經(jīng)過審查和確認(rèn)。
    2.3 安裝過程質(zhì)量監(jiān)理
      對安裝過程中各主要安裝步驟的檢查在質(zhì)量監(jiān)理工作程序中已做詳細(xì)的規(guī)定,檢查結(jié)果形成質(zhì)量監(jiān)理檢查單及檢查記錄單。
    3  不符合項報告(NCR)詳析
    3.1 NCR清單
      NCR清單及內(nèi)容如下。
      (1)9801-LY-33122-NCR-00092:1號機(jī)組主熱傳輸系統(tǒng)管道安裝后,所有主泵泵殼法蘭水平度超差
     ?。?)9801-LY-33129-NCR-00053:1號機(jī)組主熱傳輸系統(tǒng)管線中,管段9801-33129-5-111-1 MK-1中的一個儀表管被撞彎   (3)9801-AY-33129-NCR-01447:編號為98-33129 -3-111-MK-1 PHT管道沒有按圖施工,三個管嘴的位置與圖紙顯示相反
     ?。?)9802-AY-33129-NCR-01561:在檢查9801- 33129-3 F8焊口時,發(fā)現(xiàn)其母材壁厚小于要求的最小壁厚
    3.2 NCR產(chǎn)生原因及處理措施
    3.2.1 1號機(jī)組PHT管道安裝后引起所有主泵泵殼法蘭水平度超差  ?。?)影響主泵泵殼法蘭水平度的因素
      從主泵與主管道的連接形式可看出,影響主泵泵殼法蘭水平度的主要因素,可分為兩方面。一方面是焊接Φ16″垂直管段(主泵與進(jìn)口集管間)上的F1、F2、F3、F4。另一方面是焊接Φ20″水平管段上的F8、F9、F10、F11、F12、F13(注Φ20″水平管段包括蒸汽發(fā)生器與主泵間和蒸汽發(fā)生器與出口集管間,蒸汽發(fā)生器與出口集管間的F8、F10、F11、F13對主泵水平度無影響,但按程序F8、F9、F10同時焊,F(xiàn)11、F12、F13同時焊)。當(dāng)然,還存在一些如管道組對間隙、管段的下料尺寸(等同焊縫收縮量)、焊縫返修、焊工技術(shù)水平(如線能量、焊接方向等)、熱處理先后次序等因素都會對主泵泵殼法蘭的水平度產(chǎn)生一定的影響。
     ?。?)主泵泵殼法蘭水平度超差及方向判定
      焊接Φ16″垂直管段上的F1、F2、F3、F4后,無論主泵約束去除與否,熱處理前后主泵泵殼法蘭的水平度均能滿足要求(允差值≤1 mm);Φ20″水平管段上的F8、F9、F10、F11、F12、F13焊接后(包括焊后熱處理),主泵泵殼法蘭水平度高差達(dá)1.2~1.7 mm,且主泵水平度偏差方向為靠CR 軸線(R/B廠房中心軸線)方向高,靠蒸汽發(fā)生器方向低。  
    ?。?)引起主泵泵殼法蘭水平度變化的過程分析
      焊接Φ16″垂直管段上的F1、F2、F3、F4時(F1、F2同時焊;F3、F4同時焊接),由于焊縫收縮的同時性,只能使主泵泵殼的標(biāo)高降低,而對水平度無明顯影響;焊接Φ20″水平管段時,F(xiàn)9、F12以主泵泵殼水平度影響最大,由于主泵泵殼的重量比蒸汽發(fā)生器小的多,且蒸汽發(fā)生器又有備用支撐、上部側(cè)向支撐、下部垂直支撐的約束,當(dāng)焊縫收縮時,泵殼向蒸汽發(fā)生器方向位移,最終導(dǎo)致以與泵殼相連的集管為支點(集管由8個限位器固定,不能移動),主泵泵殼連同垂直管段向蒸汽發(fā)生器方向傾斜,從而導(dǎo)致泵殼法蘭水平度超差。  
    ?。?)1號機(jī)組主泵泵殼法蘭水平度超差的糾正措施
      加熱F12焊口(位置見圖2)至焊后熱處理的保溫溫度,用千斤頂把主泵泵殼頂向遠(yuǎn)離蒸汽發(fā)生器方向,通過主泵與蒸汽發(fā)生器間的PHT管道的拉力,矯正水平度,NDE檢查此焊縫,經(jīng)上述處理,主泵泵殼法蘭水平度達(dá)到了允差要求(≤1 mm)。  
    ?。?)2號機(jī)組PHT管道安裝時預(yù)防主泵泵殼法蘭水平度超差的措施
      應(yīng)采取預(yù)變位的辦法,即在PHT管道焊接前,將主泵泵殼向蒸汽發(fā)生器相反方向(即CR軸線方向)預(yù)傾斜1 mm。 3.2.2 1號機(jī)組主熱傳輸系統(tǒng)管線中,管段9801- 33129-5-111-1 MK-1中的一個儀表管被撞彎
      此儀表支管管咀在垂直管段上,處于管道運(yùn)輸通道,盡管在安裝時用鐵環(huán)對其進(jìn)行了保護(hù),但在運(yùn)輸管段時,仍被撞彎,處理措施如下:
      火焰加熱彎曲部位(加熱溫度小于370℃)后校直,然后對彎曲部位做液體滲透(PT)檢查,結(jié)果PT合格。
    3.2.3 1號機(jī)組編號為98-33129-3-1111-2S-3 MK-1的PHT管道安裝定位錯誤  
     (1)安裝錯誤概述  
     1號機(jī)組編號為98-33129-1111-IS-3 MK-1 PHT管道于2001年3月28日焊接完畢,但在2001年7月14日儀表管安裝過程中,發(fā)現(xiàn)該管段儀表管座的方向與圖紙要求不符,經(jīng)進(jìn)一步檢查,確認(rèn)此管段的三個管口方位與圖紙設(shè)計要求相差180o。根本原因有以下兩點:  ?、?設(shè)計原因  
       AECL提供的編號為98-33129-3-1111-IS-3 Rev.0施工圖紙對3/8″儀表管座的方向信息存在兩種截然相反的描述,引起現(xiàn)場指示不清。   
    ② 施工原因
      在安裝中僅按照圖中指示的3/8″管座進(jìn)行定位,未對其標(biāo)高進(jìn)行核查,也沒有核對另外2個支管(4″和3/4″)管座方位。  ?。?)處理措施
      2001年9月2日,SPMO發(fā)布FCR(編號為:9801-AY-33129-FCR-3603 Rev.3)決定3/4″管座原樣接收,對4″和3/8″管座進(jìn)行處理,處理措施簡述如下:
     ?、?模擬試驗
      按照修復(fù)時的安裝位置和環(huán)境條件進(jìn)行現(xiàn)場模擬試驗,對4″管座做PT、RT、UT檢查,3/8″管座做PT、UT檢查,合格后做PWHT,隨后按ASME第IX卷規(guī)定的方法把焊接接頭切片,用顯微鏡觀察其宏觀、微觀金相,并提供微觀金相相片。
      a)4″管座
      4″管座的焊接模擬試驗于8月29日完成,金相分析于9月2日完成,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)任何缺陷顯示。
      b)3/8″管座
      3/8″管座模擬試驗于8月29日、9月3日、9月7日共進(jìn)行三次,前二次因多種原因在金相分析時發(fā)現(xiàn)存在微裂紋而判廢,第三次改變焊材、預(yù)熱方法,即把焊材由ER70S-3改為ER70S-2,火焰預(yù)熱改為電加熱帶預(yù)熱,且背面不再充氬,金相分析結(jié)果合格,3/8″管座模擬試驗工作于9月13日完成。
     ?、?修復(fù)  
     a)4″管座及管帽
      9月14日,TQNPC致函SPMO(函號:QYAY-01-00400-L),同意4″管座及管帽的修復(fù)工作。9月15~17日,CNI23按制訂的ITP(編號:9801-33129-ITP-8708)完成4″管座及管帽的修復(fù)工作,經(jīng)NDE檢查合格。
      b)3/8″管座
      經(jīng)TQNPC與SPMO討論,決定3/8″管座不必再重新定位(見SPMO函AYQY01-1148L)。 3.2.4 在檢查9801-33129-3 F8焊口時,發(fā)現(xiàn)其母材壁厚小于要求的最小壁厚
     ?。?)產(chǎn)生原因
      如圖3所示,制作母材坡口時切削管子端部內(nèi)圓,而焊后打磨焊縫余高,這樣,就可能導(dǎo)致接頭區(qū)(包括焊縫和熱影響區(qū))的局部減薄,當(dāng)其厚度小于名義壁厚的87.5%(ASME要求的最小壁厚)時,超差。
     ?。?)處理措施
      ①堆焊母材,并打磨光滑,使堆焊層與母材圓滑過渡;
     ?、诔暡y厚(UT)檢查堆焊及打磨區(qū)的壁厚,確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求(≥名義壁厚的87.5%);
      ③磁粉(MT)或者液體滲透(PT)檢查合格后,射線探傷(RT);
     ?、馨丛缚p的熱處理方法進(jìn)行焊后熱處理(PWHT)。
      經(jīng)上述處理后,母材壁厚全部達(dá)到要求。
    4  小結(jié)
      本項安裝工程已經(jīng)結(jié)束,我們從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面按照預(yù)先制訂的監(jiān)理程序?qū)こ踢M(jìn)行了有效的控制,產(chǎn)生的質(zhì)量問題也得到了圓滿的解決,并創(chuàng)造了新的CANDU堆記錄(共用時21天),機(jī)組運(yùn)行后的數(shù)據(jù)表明,此項工程完全符合設(shè)計要求,這為以后同樣的工程提供了寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
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