來(lái)源:中國(guó)核電信息網(wǎng) 發(fā)布日期:2008-05-13
反應(yīng)堆下部堆內(nèi)構(gòu)件的損壞分析
和修復(fù)方案
口 趙志德1 何宏龍2
(1.上海交通大學(xué),200030;2.秦山核電公司,浙江,314300)
摘 要 本文簡(jiǎn)要分析了泰山核電站反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件堆芯下部支承結(jié)構(gòu)的損壞情況 和原因,并重點(diǎn)介紹了修復(fù)方案及其特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞 核電站 下部堆內(nèi)構(gòu)件 損壞分析 修復(fù)方案
1 前言
秦山核電站是我國(guó)自行設(shè)計(jì)制造的壓水堆核電站,其額定功率為300MWe。電站于1991 年12月完成調(diào)試并投入運(yùn)行,其正常換料周期為14—15個(gè)月。
在1998年的第4次換料大修中,通過(guò)水下電視的確認(rèn),發(fā)現(xiàn)反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件堆芯下部支承結(jié)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱為“吊籃部件”)出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞。秦山核電廠會(huì)同國(guó)內(nèi)外相關(guān)單位進(jìn)行了損壞原因分析,并委托美國(guó)西屋公司對(duì)損壞部件及原設(shè)計(jì)不合理的地方進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)[1]。經(jīng)詳細(xì)論證,修復(fù)方案得到了秦山核電廠的認(rèn)可并獲得了國(guó)安核安全局的批準(zhǔn),最后按此方案進(jìn)行了修復(fù)[2]。
2 損壞分析
反應(yīng)堆壓力容器內(nèi)的堆內(nèi)構(gòu)件結(jié)構(gòu)參見(jiàn)圖1。o吊籃部件主要由簡(jiǎn)體、簡(jiǎn)體內(nèi)的圍板組件、堆芯下板、流量分配板、吊籃底板、防斷支承板、防斷底板和支承柱等組成。
支承柱的一個(gè)重要作用是對(duì)中子通量指套管起支承和導(dǎo)向作用,因此也稱為指套管的導(dǎo) 套管。支承柱又主要分為I型支承柱和Ⅱ型支承柱兩種,參見(jiàn)圖2和圖3。
電廠從1997年3月到1998年6月陸續(xù)發(fā)現(xiàn)個(gè)別堆芯中子通量測(cè)量指套管插入困難或有泄漏。在1998年7月開(kāi)始的第4次換料大修的指套管更換中又發(fā)現(xiàn)異常,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)堆芯下板上有異物(松動(dòng)部件)。通過(guò)水下電視確認(rèn),反應(yīng)堆堆內(nèi)構(gòu)件吊籃部件的下柵格板組件出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞。主要損壞發(fā)生在支承柱部件上,具體情況如下:
(1)原I型支承柱
原I型支承柱的M56螺母點(diǎn)焊在吊籃底板上以防止螺母松動(dòng),螺旋扣點(diǎn)焊在M56螺母 上以防止螺旋扣松動(dòng)(參見(jiàn)圖2)。
水下電視檢查發(fā)現(xiàn),實(shí)際上大部分點(diǎn)焊已斷開(kāi),部分M56螺母和螺旋扣已掉,有的掉到壓力殼底部,有的被沖到流量分配板上。還有一些螺母雖未脫落,但已松動(dòng)。
(2)原Ⅱ型支承柱
原II型支承柱采用分段連接,十字座通過(guò)4個(gè)M8的螺釘連在吊籃底板上,螺釘?shù)姆浪刹捎眉愉N點(diǎn)焊的方式(參見(jiàn)圖3)。水下電視檢查發(fā)現(xiàn),很多點(diǎn)焊斷裂,有個(gè)別十字架掉落到防斷支承板上,部分十字架下移。
秦山核電廠會(huì)同國(guó)內(nèi)外有關(guān)單位,通過(guò)故障現(xiàn)象檢查、失效機(jī)理判別、堆芯流場(chǎng)分析 (CFl))、流致振動(dòng)分析(FIV)以及斷口取樣分析和計(jì)算,查明故障原因是:
(1)原I型支承柱結(jié)構(gòu)連接件過(guò)多,M56螺母、螺旋扣的防松焊接薄弱,在水流作用下點(diǎn)焊斷裂,起不到防松作用。
(2)原II型支承柱的固定螺釘?shù)募愉N點(diǎn)焊防松結(jié)構(gòu)可靠性差,在水流作用下,使十字座 M8螺釘?shù)姆浪射N點(diǎn)焊斷裂,進(jìn)而使螺栓松脫,造成十字座下落。
上述設(shè)計(jì)缺陷的存在使堆芯吊籃下部結(jié)構(gòu)的承載能力不足以抵抗客觀存在的流致振動(dòng)載荷和熱載荷,在運(yùn)行中緊固件和防松點(diǎn)焊發(fā)生了疲勞斷裂。結(jié)構(gòu)部件的失效降低了吊籃部件的防斷支承組件的固有頻率,導(dǎo)致流致振動(dòng)的載荷進(jìn)一步加大,加上松脫部件在水流作用下產(chǎn)生的磨損和沖擊作用,加劇了部件的進(jìn)一步損壞,并影響到相鄰的部件。
3 修復(fù)方案
水下電視檢查發(fā)現(xiàn),支撐堆芯的吊籃底板、流量分配板和堆芯下板沒(méi)有失效,因此,吊籃部件損壞的修復(fù)是可行的。這是吊籃可以修復(fù)的基礎(chǔ)。
為了防止類似損壞繼續(xù)發(fā)生,損壞部件和原來(lái)設(shè)計(jì)不合理的地方必須進(jìn)行重新設(shè)計(jì),損壞部件必須按照修復(fù)方案進(jìn)行修復(fù)。
綜合考慮安全性、經(jīng)濟(jì)性等因素,秦山核電廠提出了修復(fù)方案需要滿足的兩條基本原則:
第一,修復(fù)件或更換件的設(shè)計(jì)壽命不少于20年,即原吊籃設(shè)計(jì)的剩余壽命。
第二,修復(fù)方案盡可能保持原設(shè)計(jì)的重要水力參數(shù),如流場(chǎng)、流量分配不均勻系數(shù)等。符合本原則的修復(fù)方案實(shí)施完成后,無(wú)須再做流場(chǎng)試驗(yàn),核安全局即可同意重新啟動(dòng)反應(yīng)堆。
基于以上吊籃部件損壞的原因分析和設(shè)計(jì)原則得到的修復(fù)方案通過(guò)了國(guó)家核安全局審查和批準(zhǔn)。
修復(fù)方案和“西屋二環(huán)路壓水堆的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案”相似,能從根本上解決原來(lái)吊籃下部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中存在的諸多缺陷。
修復(fù)方案參見(jiàn)圖4。I型和Ⅱ型支承柱、防斷支承板、能量吸收器、防斷底板都經(jīng)過(guò)了重新設(shè)計(jì)。新部件總重量和原部件相近,但重心位置更加接近吊籃底板。這可提高吊籃部件的防斷支承組件固有頻率,從而使流致振動(dòng)的振幅降低,振動(dòng)減小。重心位置的改變是通過(guò)加大支承柱尺寸和減小能量吸收器的尺寸和重量來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
修復(fù)方案的另一個(gè)特點(diǎn)是所有33根支承柱全部可以支撐防斷支承板。在原設(shè)計(jì)中,12 根Ⅱ型支承柱采用滑動(dòng)連接,對(duì)防斷支承板不起支撐作用。
下面將重點(diǎn)介紹一下修復(fù)方案的主要結(jié)構(gòu) 特點(diǎn)。
(1)新I型支承柱
原I型支承柱(參見(jiàn)圖2)為多級(jí)分段結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包含很多螺紋連接件和點(diǎn)焊。與吊籃底板連接采用4-M8螺栓;與防斷支承板連接的壓緊蓋螺栓為4-M8;螺栓連接點(diǎn)焊。 新I型支承柱參見(jiàn)圖4。它是由上法蘭、柱體、下法蘭和延伸管在制造廠焊接而成的一個(gè)整體,不存在任何中間螺紋連接件和現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)焊部件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,增加了可靠性。
新I型支承柱通過(guò)上下兩個(gè)法蘭分別用4—M18螺栓與吊籃底板和防斷支承板連接,支承柱直徑由55mm增大到66mm,螺栓防松不采用點(diǎn)焊而是用機(jī)械鎖緊。此修改使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化、剛度和強(qiáng)度增加、抗流致振動(dòng)能力加強(qiáng)。
(2)新Ⅱ型支承柱
原Ⅱ型支承柱(參見(jiàn)圖3)為分段滑動(dòng)連接;與吊籃底板的連接螺栓為4-M8;與防斷支承板采用壓緊蓋連接;與堆芯下板采用點(diǎn)焊連接;十字座高度與吊籃底板等高。
新Ⅱ型支承柱參見(jiàn)圖4。它的吊籃底板以下部分由4個(gè)十字肋片、柱體、下法蘭和上下延伸管組成,在制造廠焊接成一個(gè)整體。整個(gè)焊接體結(jié)構(gòu)比原來(lái)的分段連接簡(jiǎn)單可靠。
新的連接螺栓由原來(lái)的4-M8增大到4—M18,螺栓不再采用點(diǎn)焊防松,而用機(jī)械鎖緊防松;新的支承柱直徑由原來(lái)的55mm增大到66mm,使結(jié)構(gòu)強(qiáng)度增加。
新的十字肋片厚度由原來(lái)的底板全厚減到底板厚度的1/3,使水力對(duì)肋片的沖擊作用大大減少。
由于以上修改,新的支承柱不但簡(jiǎn)單可靠,強(qiáng)度和剛度增加,而且因?qū)Ψ罃嘀С邪宓闹С凶饔么蟠笤鰪?qiáng)而使抗流致振動(dòng)能力得到加強(qiáng)。
(3)新防斷支承板(參見(jiàn)圖4)
原防斷支承板厚度為40mm,直徑2600mm。新防斷支承板與原防斷支承板外形基本相同,可以和原來(lái)的流場(chǎng)相匹配。為了增加強(qiáng)度,新防斷支承板的厚度增加到50mm,直徑改為2590mm。
(4)新能量吸收器組件(參見(jiàn)圖4)
能量吸收器組件是由一個(gè)防斷底板和四個(gè)能量吸收器連接柱組成的焊接體。每個(gè)連接柱由一個(gè)外簡(jiǎn)體、一個(gè)能量吸收器和一個(gè)內(nèi)部導(dǎo)向柱構(gòu)成。
原防斷底板厚度為197mm,形狀為圓形,連接柱直徑56mm。
新的防斷底板厚度減小為100mm,形狀改為正方形,突出的優(yōu)點(diǎn)是重量比原設(shè)計(jì)大大減輕,所有新設(shè)計(jì)部件的總重心位置更加接近吊籃底板,可提高吊籃下部部件的固有頻率,從而使流致振動(dòng)的振幅降低,振動(dòng)受力減小。
新的連接柱直徑增加到90mm,能量吸收器內(nèi)外徑也適當(dāng)增大,以增加強(qiáng)度。
4 結(jié)束語(yǔ)
上述結(jié)構(gòu)修改,運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算程序?qū)Ψ磻?yīng)堆堆內(nèi)下腔室三維流場(chǎng)分布、防斷支承組件流致振動(dòng)、防斷支承組件載荷和結(jié)構(gòu)件緊固件應(yīng)力、疲勞水平進(jìn)行了全面的分析評(píng)價(jià),符合修復(fù)方案需滿足的兩條基本原則。
修復(fù)方案得到秦山核電站的認(rèn)可并通過(guò)國(guó)家核安全局的批準(zhǔn)之后,在第4次換料大修期間對(duì)吊籃成功地進(jìn)行了修復(fù)。修復(fù)后通過(guò)了核電站的最終驗(yàn)收,并正常運(yùn)行至今。因此修復(fù)方案是有效和成功的。
參考文獻(xiàn)
[1]Douglas E.Ekeroth,John C.Matarazzo and David H.Roarty.Replacement Component Design fOr Qinshan Unit 1,Proceedings Of ICONE 8,8th International ConferenceOn Nuclear Enineering,April 2-6,2000,Baltimore,MDUSA
[2]秦山核電廠下部堆內(nèi)構(gòu)件修復(fù)程序EN2.7.1—CQIN—1(EN2.7.1—CQIN-1: Qinshan Unit I LowerInternals Recovery)
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